去年,广州石化拼生产、抓效益,取得了斐然的成绩,并在很多方面完成了较快较好的进步。2013年也是广州石化三套气分装置在投产以来,在生产运行调整、操作优化等方面的进步最快的一年。
为提升拔头油的价值增创效益,广州石化依靠自身力量,将闲置的1号气分装置进行改造,用以加工重整拔头油,以生产高附加值产品--戊烷发泡剂。尽管年初已产出合格的戊烷发泡剂产品,但生产不太稳定,产品合格率、收率较低。经过持续优化调整,不断攻克操作瓶颈,9月份以后,装置平稳率、质量合格率、产品收率大幅提高,真正做到了“吃干榨尽”重整拔头油。全年共生产戊烷发泡剂4.84万吨,增创效益近3000万元。
为充分利用公司的轻烃资源,多产高附加值产品,2号气分装置从去年5月停工大修后,利用装置的富余能力,掺炼全部焦化液化气,这与装置原设计的催化液化气的组成差别很大。为确保掺炼工作的顺利进行,技术人员在充分调查、理论分析、比较焦化液化气组成的基础上,结合装置实际制定出《2号气分装置掺炼焦化液化气操作优化方案》,装置管理人员每天及时了解操作参数、查看产品质量分析数据,指导装置生产操作,并根据掺炼焦化液化气生产的实际,不断摸索、优化部分操作参数,对生产过程中出现的瓶颈及时组织力量攻关,确保了装置的生产平稳。2013年,共掺炼焦化液化气近8.1万吨,回收精丙烯近7900吨。
去年4-5月间,广州石化炼油部分装置大修期间,3号气分装置的加工负荷仅有50%,比设计最低负荷还低10%,多台机泵出现振动偏大现象。装置管理人员及时制定《3号气分三装置低负荷运行特护方案》,确保了装置超低负荷期间的生产平稳。10月以来,随着炼油加工总量不断攀升,液化气产量大幅上升,装置管理人员和操作人员不断优化操作、深挖装置潜能,通过采取精馏塔降压降温操作、塔顶实行过冷回流、优化直供料流程稳定进料量等一系列措施,实现了2、3号气分装置的高负荷稳定运行,确保了液化气原料的充分利用。
去年,气分装置在严格的管理、精心的操作、持续的优化的进行下,找到了装置生产的最佳平衡点,运行良好。全年2、3号气分装置一边实现了液化气加工量创新高,同时精丙烯合格率、拔出率也取得了历史第一的成绩。